銅陵有色“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度二氧化硫轉(zhuǎn)化制酸項(xiàng)目獲中國(guó)化工學(xué)會(huì)“優(yōu)質(zhì)工程”稱號(hào)
2019年09月20日 16:54 10784次瀏覽 來(lái)源: 銅陵有色報(bào) 分類(lèi): 銅資訊 作者: 吳家富
日前,銅陵有色“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度二氧化硫轉(zhuǎn)化制酸項(xiàng)目在第39屆中國(guó)硫酸技術(shù)年會(huì)上獲中國(guó)化工學(xué)會(huì)無(wú)機(jī)酸堿鹽專(zhuān)委會(huì)(硫與硫酸)、全國(guó)硫與硫酸工業(yè)信息總站聯(lián)合頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)工程”獎(jiǎng)牌。
這個(gè)項(xiàng)目擁有自主發(fā)明專(zhuān)利《二氧化硫的非衡態(tài)高濃度兩次轉(zhuǎn)化制硫酸方法》,從2012年在金冠銅業(yè)分公司投產(chǎn)至今,運(yùn)行情況良好,硫酸產(chǎn)品電單耗降低40%,制酸尾氣排放煙氣量和二氧化硫量減少35%。
項(xiàng)目高濃度轉(zhuǎn)化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了濃度15~18%的二氧化硫煙氣,不采用任何稀釋措施,可直接全部進(jìn)入轉(zhuǎn)化器一層觸媒進(jìn)行轉(zhuǎn)化,且二氧化硫總轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.96%,大大降低了二氧化硫的排放量,提高了資源利用效率。與常規(guī)轉(zhuǎn)化工藝相比,采用“非衡態(tài)”高濃度兩次轉(zhuǎn)化工藝,使進(jìn)入制酸裝置的煙氣量降低約20~40%,設(shè)備投資減少約15~20%,能耗降低約15~30%,中溫余熱回收產(chǎn)生的蒸汽量提高約20~50%。
這個(gè)項(xiàng)目研究成果利用簡(jiǎn)短的工藝流程,攻克解決了高濃度二氧化硫煙氣直接轉(zhuǎn)化而觸媒不超溫的行業(yè)難題,形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),打破了國(guó)外公司的技術(shù)壟斷,并獲得2017年安徽省發(fā)明專(zhuān)利金獎(jiǎng)。項(xiàng)目對(duì)煙氣制硫酸行業(yè)具有重大示范作用,并已在云南易門(mén)銅業(yè)有限公司制酸改造項(xiàng)目、中國(guó)鋁業(yè)東南銅業(yè)有限公司的銅冶煉項(xiàng)目、廣西南國(guó)銅業(yè)有限公司銅冶煉項(xiàng)目成功應(yīng)用,推動(dòng)了制硫酸行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。
責(zé)任編輯:付宇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。